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研究成果

水轮机组转轮室焊接应力的振动时效研究

水轮机组转轮室焊接应力的振动时效研究


                                        富春江富士水电设备有限公司(311504)   李刚

摘要:
由Q235A与S135两种材质分成两瓣组装焊接转轮室,一瓣采用热时效,一瓣采用振动时效,并在时效前后分别进行应力测量及尺寸测量,发现采用振动时效的,应力得到明显降低和均化,尺寸稳定性能大幅度提高,割去工艺支撑后变形很小不需进行尺寸矫正;采用热时效处理的一瓣,应力得到大幅度降低,割去工艺支撑后与往常一样变形很大需对尺寸进行矫正。

关键词:转轮室 焊接应力 振动时效 研究

    转轮室是水轮发电机组中重要的结构件之一,它由Q235A与S135两种材质组焊而成。因焊接残余应力复杂,焊接后必须消除残余应力,以确保其尺寸稳定。因其属于异种钢焊接件,若采用热时效,会因两种材质线膨胀系数不同而再生热应力,割撑后需进一步火焰矫正尺寸,这样不仅影响产品质量(见图1中火焰调开痕迹),而且增加制作成本和延长制作工期。

    振动时效可方便快捷地去除或均化焊接残余应力,其去应力效果与热时效相当,尺寸稳定效果好于热时效。

    为证明上述结论对转轮室的适用性,我们针对两个相同的半圆筒体转轮室(Q235与S135焊接件)A与B进行如下对比实验:1、时效前测A与B的焊接残余应力;2、A件热时效、B件振动时效;3、测时效后A与B残余应力;4、测量去掉焊接工艺支撑后A与B的尺寸变化量。
一、 工件草图与应力测点
    A件(热时效)我们仔转轮室上选择6处地方,每一处选择了距逢2cm、4cm二点,对其进行测量,具体位置见下图:

    B件(振动时效)我们在转轮室上选择了8处地方,每一处选择距焊缝2cm、4cm二点,对其进行测量,具体位置见下图:


二、 对A、B两工件做时效前应力测试,结果见表A、表B。
    据表可见,热时效后应力降低并大多数变为压应力,振动时效后应力大幅度降低,部分变为压应力,应力幅值明显均化。

三、 时效
    A件测应力后送去热时效
    B件测应力后进行振动时效:
    选用SSIN80A振动时效系统,将工件用轮胎三点自由支撑,激振器卡在半圆筒S135边法兰端角部,电机轴与半圆筒轴垂直、与半圆筒直径平行,激振器偏心调为60°,振前扫频曲线见图3 ,经观察,半圆筒体B在6400r/min左右为周向高阶弯曲,根据加速度振幅最终选在6447r/min处进行时效,14min后加速度值上升变平,时效曲线见图4 ,满足JB/T5926.2-91中4.1.2.a,因此可以判定该工件已达到时效目的。为进一步验证该工件时效效果,又进行振后扫频,曲线见图5 ,发现被时效峰前移升高,满足JB/T5926.2-91中4.1.2.C,证明确实已达到时效效果。时效完毕。

四、 测量去掉焊接工艺支撑后工件尺寸变化量。
    时效后,把A、B两个半圆筒的焊接工艺支撑去掉,沿半圆筒轴向测量半圆筒直径变化,结果如下:A件(热处理)直径变化为+10-+28mm,与往常该工件变化数据相近;B件(振动时效)直径变化只有-4-+5mm,A件需进一步实施火焰矫正方可满足尺寸要求,B件可直接转入下道工序。

五、 结论
本次试验足以证明:
1、在科学地选择有效振型、对工件关键部位施加上合适动应力后,振动时效能有效降低和均化残余应力值、能极好地稳定焊接件特别是异种钢焊接后的尺寸稳定性。
2、振动时效比热时效更节能、省时、效益显著。


参考文献:
1、汤小牛、刘久明•振动时效•济南:机械工业部济南铸造锻压机械研究所,1998
2、JB/T5926-91振动时效工艺参数选择及技术要求,1992
3、机械设计手册(第一卷)•机械工业出版社,1992