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研究成果

振动时效在水轮机生产中的应用

振动时效在水轮机生产中的应用



                             四通(江西)电机有限责任公司(南昌市,330002)汪华 熊海仁

摘要:
本文介绍了某型水轮机焊接座环的振动时效的工艺,并对振动时效后的应力调整结果进行了分析

1、前言
    国内外的实践和研究表明,振动时效是一种介于自然时效和热时效两者之间的时效方法,经过一年自然时效的工件,残余应力仅下降2-10% ,但是却较大地提高了工件的松弛刚度。因而工件的尺寸稳定性好,然而因时间较长,一般不采用。热时效通常认为可以消除残余应力为70-80%,我国若干厂家热时效消除残余应力的统计说明,实际生产中,热时效消除残余应力为20-60%,而且能耗大、成本高,振动时效可以消除残余应力20-50%,比热时效低,但比自然时效高,主要是降低残余应力峰值;它和自然时效一样,能提高工件的松弛刚度,而热时效能则工件的松弛刚度下降。因而振动时效工件的尺寸稳定性与热时效工件相当。此外,振动时效还具有投资小,生产周期短,节约能源,降低成本等优点。
我公司从1981年开始采用振动时效,对电动机、发电机的焊接结构件进行时效处理。十余年的实践证明,振动时效处理后的电机结构件能满足尺寸稳定性要求,未出现影响电机安装和使用的情况,我们曾经用盲孔法对1250KW柴油发电机机座和端盖进行振前、振后残余应力测试,测试结果表明机座和端盖的残余应力降幅的平均值分别为33.2% 、34.3%。由于我公司产品结构调整,水轮机结构件的外形尺寸越来越大,加工周期越来越短,为满足生产需要。我们对某型水轮机座环进行了振动时效工艺试验和振前、振后残余应力测试。

2、振动时效工艺过程:
2.1振动时效设备:
1)控制箱:SSIN100A型
2)激振器:功率2.2KW,最大激振力35KN,最高转速8000转/分
2.2工件支撑位置和激振器装夹位置:工件上环朝下、下环朝上水平放置于专用支撑垫上,对座环共振三次,第1次激振器装夹在上环,第2、3次振动在下环。

次数偏心角(°)转速(N/min)时间(min)加速度m/s2
14545305>6
260550010>6
320543820>6


3、应力测试点位置:
   
本次应力测试采用磁测法,分别检测振动时效前、后的应变电流变化,根据应力测试的要求,测试点均选在座环上焊缝的焊趾处,分7个区(每个区测2个点),共选取14个测点。
振前、振后应变电流:

测点

序号

振前电流值(mA) 振后电流值(mA)

I0I0I0I0I0I0
1-0.640.080.79-4.84-2.85-4.5
2-2.64-3.36-2.64-4.6-4.57-5.87
3-3.80-3.877.87-3.3-2.6-2.9
4-4.65-3.24-2.69-4.7-4.6-3.35
5-5.18-3.80-4.35-4.41-4.25-4.44
6-4.7-5.36-7.4-3.54-3.47-4.8
7-4.58-7.82-7.21-2.99-3.85-5.46
8-7.14-6.47-8.33-6.56-6.03-5.0
91.20.9-0.330.530.261.00
101.371.6-0.921.110.401.16
11-2.88-2.55-2.04-2.66-2.18-3.88
12-4.94-4.94-5.87-3.47-4.33-3.43
13-1.67-0.59-1.12-0.78-0.88-0.83
14-3.58-1.84-2.61-1.63-1.25-2.59

3.3应力测试的方法与结果:
3.3.1应力测试的方法:
本测试使用三维应力分布磁测仪,通过传感器和一定的电路将磁导率变化转变为电流量(或电压)的变化,建立应力和电流(或电压)的函数关系,通过电流量测量来确定的内应力。
应力和电流(或电压)之间不存在单值的函数关系,但在平面应力的状态下,主应力方向输出的电流差和主应力差有单值得线性关系,其表达式:
(I2-I1)=a(σ1-σ2)……(1)
其中:I1¬—最大主应力方向电流输出值,mA ;
I2—最小主应力方向电流输出值,mA ;
σ1—最大主应力,Mpa
σ2—最小主应力,Mpa
a— 灵敏系数,mA /Mpa
主应力方向未知时,可用下列公式确定主应力方向角和主应力差;
θ=
tg-1(I0 、I45、I90) ……(2)
(σ1-σ2)=(I90-I1)/acos2θ……(3)
式中:0—最大主应力方向和X轴夹角;
I0、I45 、I90分别为0°、45°、90°三方面电流输出值mA

对此工件测试应力时,选择测量深度为1.96mm,探头尺寸为10×10mm2.。所测应力的平均应力。


4、应力测试结果分析和结论:
  4.1结果分析:从应力测试结果可知上环缝振后应力降低幅度大于角焊缝。振前导叶与上环角接处凸型焊缝应力最大,但振后应力水平一般在2/3σS附近。]]
  4.2测试结论:测量层深1.96mm的平均应力较为全面地反映整个机座焊缝处的宏观残余应力水平。振后整体应力比较均匀,一般在140Mpa—170Mpa区域,整体应力消除率在36%左右,满足JB/T5926-91标准。

    综合上述情况,振动时效能解决水轮机大尺寸零件的消除应力,保证金加工后工件尺寸相对稳定的要求。